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挂帅赛马丨周创效22.04万!河北荣信钢铁原料厂烧结转鼓提升创纪录!

降本增效工作在集团已开展多年,有效调动了全体职工的积极性、主动性,强化了大家的“主人翁”意识,提升了工作责任感,达到了节能增效、降耗环保的良好效果。降本增效工作的成效有目共睹,但鑫达人不断自我加压,充分自我反思,向更高的目标发起挑战,谋求新的创新图变。

河北荣信钢铁有限公司原料厂秉承绿色高质量发展理念,抓细节,找差距,不断细化岗位责任、提高工艺标准,完善工艺制度。在生产经营管理力度上不断加码提速,持续加强成本管控,充分发掘降本增效潜能,强化跟踪问效,落实工作成效,切实推动降本增效落到实处,有效助推公司经营发展。

转鼓强度是反映烧结矿机械强度和物理性能的重要指标,转鼓强度过低会导致返矿增多,对能源的消耗量大,且会使烧结矿的冶金性能变差,最终影响高炉顺行。为降低能源消耗,达到降本增效目的,为公司顺产提供基础,原料厂在提高烧结矿转鼓强度方面想办法、定措施、抓落实。

质量至上

稳生产中再降本

加强料场管理、严把进厂质量、提高转鼓强度。由于料场物料品种较多,原料厂科学管理好料场,对原燃料、熔剂摆放整齐,标识明确,杜绝混料。烧结车间消耗的除尘灰,根据数量计算出配比,与酸返、块返粉按比例搅拌均匀后使用。

烧结车间紧盯烧结燃料进厂质量,燃料热值高时,保证热值大于6700Kal,数量消耗少;燃料粒度粗,则增加了四辊破碎难度,降低四辊使用寿命。若燃料粒度细,达不到生产要求,生产过程中燃烧不充分,被烟气带走,造成燃料消耗升高,严重时还可能造成电除尘结块。因此,原料厂密切关注燃料的热值、粒度变化,拒绝以次充好、掺假使坏的原料蒙混过关,质量指标不合格的坚决拒收。

维护保养

发挥设备优良性能

抓源头,强化配料操作。原料厂利用双机检修机会,对配料秤托辊、清扫器进行更换、清理积料,对皮带秤标零校秤,确保下料准确;为服务好下道工序,将所有皮带秤下料口安装隔筛,把杂物、大块在配料室清理干净;白灰、除尘灰由直接放混一带上改为气力输送到白灰仓,杜绝放灰时对水分、亚铁的影响,为提高转鼓强度奠定基础。

改进工艺

多方协同降低消耗

降低混合料水分、改善制粒效果,提料厚降机速。根据生产配比情况,结合生产实际情况,将混合料水分由8.6%-9.2%降至8.0%-8.5%;机速由1.8米-2.0米/分钟稳定在1.5米-1.7米/分钟,终点温度一号机380-430度,二号机480-520度,布料厚度由800mm提高到850mm以上,增大蓄热效果,降低固体燃料消耗,提高烧结矿转鼓强度。

强化工艺

全面提升工作能力

为规范岗位操作,原料厂统一编制作业指导书、工艺考核制度,每周对配料、主控、混料及烧结工进行培训,提高专业技能,实现统一操作。同时烧结技师及生产科每天进行工艺检查,对于违反工艺纪律的行为,严格按标准进行奖惩。

激励机制

调动降本积极性

为调动员工积极性,原料厂制定了攻关奖励方案,指标达到攻关目标后,对相关人员进行奖励,极大的激发了员工的热情,有效调动了岗位、机修、电仪的积极性和主动性,为全面提高转鼓合格率发挥了重要作用。

通过对各项工艺设施、参数进行调整,漏风治理,提升岗位工积极性等措施和途径,在烧结转鼓合格率方面取得了较大提升,烧结矿转鼓强度实现76.66%,创历史最好纪录,据估算,周创效约22.04万元。

雄鹰勇于搏击,才更丰满有力;青松经历风雨,才更苍劲挺拔;江水乐于奔腾,才更斗志激荡。鑫达人要在历史成绩的传承创新和以往不足的改革求变中,持续发力,久久为功,坚持源头降本、机制降本、科技降本、管理降本的管理思路不动摇,全力打造新的效益增长点,确保降本增效行动走深走实,要以必胜信心聚必胜力量,以非常之举建非常之功!